摘 要:本文介紹了循環(huán)水污泥處理系統(tǒng)的概況,重點論述了
臥螺離心機(jī)在
污泥脫水處理中的運行管理,簡要分析了試運行期間遇到的問題及解決方法,并討論了臥螺離心機(jī)的重要作用。
關(guān)鍵詞:臥螺離心機(jī);循環(huán)水;污泥處理
山東某鋁業(yè)公司是我國最早的鋁行業(yè)基地,隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和生產(chǎn)流程的不斷革新,各生產(chǎn)工序的給排水也隨之變化。近年來通過對生產(chǎn)排水漸進(jìn)式的優(yōu)化改造,目前已發(fā)展成以污水處理和蒸發(fā)循環(huán)水系統(tǒng)為主、不同水質(zhì)獨立循環(huán)處理為輔、污泥集中處理的科學(xué)模式。其中在污泥的機(jī)械脫水處理中,主要設(shè)備為臥螺離心機(jī),在長時間的運行管理中,積累了可指導(dǎo)性的運行經(jīng)驗,優(yōu)化臥螺離心機(jī)的運行對企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有積極意義。
1 循環(huán)水污泥系統(tǒng)概況
山東某鋁業(yè)公司循環(huán)水系統(tǒng)主要承擔(dān)著氧化鋁廠(燒結(jié)法)、化學(xué)品氧化鋁公司等生產(chǎn)單位各工序排水的沉淀處理、冷卻降溫和循環(huán)供應(yīng)任務(wù)。
循環(huán)水污水處理系統(tǒng)主要包括水處理西站、水處理東站、大泵房(蒸發(fā)循環(huán)水)三個子系統(tǒng),處理工藝為傳統(tǒng)污水處理方法。因各生產(chǎn)崗位排水復(fù)雜,回水水質(zhì)和水量時常變化,其中水處理西站日處理污水量為2.5~3萬m3,水處理東站日處理污水量為2.5~3萬m3,大泵房系統(tǒng)日處理蒸發(fā)循環(huán)水量為16~20萬m3。
循環(huán)水污泥處理系統(tǒng)包括重力濃縮處理及機(jī)械脫水處理(臥螺離心機(jī)),因來泥為各污水處理各設(shè)施排泥,污水本身水質(zhì)變化較大,所以污泥性質(zhì)不穩(wěn)定。其中重力濃縮日處理量為2500~7200m3,離心機(jī)日處理量約為360~960m3。
2 離心機(jī)在試驗和試運行期間的運行情況
2.1 臥螺離心機(jī)的技術(shù)參數(shù)及工作原理
公司采用的是麗水市恒力離心機(jī)械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的LW530A×2230NY型
臥式螺旋卸料沉降離心機(jī),它主要由轉(zhuǎn)鼓、螺旋、液壓差速器、液壓站、主軸承、液固相收集器、電機(jī)傳動裝置、變頻器等部件組成。該離心機(jī)具有輸出扭矩大,差速自動反饋調(diào)節(jié),推料功率自動補償,不易發(fā)生堵料情況,分離效率高的特點。
主要技術(shù)參數(shù)為:
轉(zhuǎn)鼓直徑530mm;轉(zhuǎn)鼓有效工作長度2230mm;最大分離因素2327g;轉(zhuǎn)鼓與螺旋差轉(zhuǎn)速10~30r/min;轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速0~2800r/min無級可調(diào);懸浮液處理能力20~70m3/h;電機(jī)功率55kW;螺旋形式:單頭、左旋、超前;轉(zhuǎn)鼓形式:圓柱-圓錐型。
工作原理是通過轉(zhuǎn)鼓與螺旋的差轉(zhuǎn)速△n實現(xiàn)固液的高效分離。
2.2 試驗期間運行分析
2010年10月底,公司選用麗水市恒力離心機(jī)械設(shè)備有限公司的LW350A型臥螺離心機(jī)對循環(huán)水污泥進(jìn)行了定性試驗,LW350A型離心機(jī)的主要參數(shù)為:螺旋差速10~30r/min、轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速2800r/min、電機(jī)功率55kW。絮凝劑選用濃度為1.5‰的陰離子型聚丙烯酰胺,試驗數(shù)據(jù)見表1。
從運行數(shù)據(jù)可以得出:
① 在污泥參數(shù)基本相同的情況,差速越大,泥餅在離心機(jī)中停留時間也越短,泥餅含固率越低,相應(yīng)的固體回收率也越低。
② 對比第2組和第3組數(shù)據(jù),在離心機(jī)參數(shù)及污泥固體總量一定時,加絮凝劑調(diào)節(jié)后,濾液濁度明顯降低,固體回收率提高了20%,脫水性能得到改善。
③ 因污泥粘度小、堿性大,絮凝劑的用量較多,按進(jìn)機(jī)污泥與加藥瞬時流量的對應(yīng)關(guān)系,假設(shè)進(jìn)機(jī)污泥性質(zhì)穩(wěn)定,連續(xù)運行下日均消耗1.5‰的絮凝劑約0.128kg/m3(泥),加藥成本為5.1元/m3(泥)(此絮凝劑按40元/kg計)。
2.3 試運行期間運行分析
2009年4月24日,新建臥螺離心機(jī)項目投入試運行,試運行工藝流程大致同圖2,離心機(jī)上清濾液不經(jīng)過溢流水箱和溢流水泵到16米沉降槽,直接經(jīng)過排水管排入下水道。
因前期試驗時加絮凝劑成本太高,且公司循環(huán)水污泥為無機(jī)污泥,成分復(fù)雜多變,泥沙含量大,同時含有鋁、鐵、鈣、鈉、鉀等金屬離子,粘性小,堿度大,懸浮物含量高,所以項目沒有安裝加藥系統(tǒng)。
試運行期間,進(jìn)機(jī)污泥參數(shù)變化不大,離心機(jī)各項參數(shù)基本保持為:污泥流量20m3/h、差速8r/min、轉(zhuǎn)速1800r/min、主機(jī)電流30A。試運行數(shù)據(jù)見表2。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)可知:
①離心機(jī)參數(shù)一定時,泥餅含固率隨污泥濃度的升高而降低。
②在不加絮凝劑的情況下,泥餅含固率均大于50%,相應(yīng)的固體回收率約為60%左右,每天外送干泥約20噸。
③脫水處理后的濾液濁度太高,因離心機(jī)的分離范圍有限,大量的小顆粒在沒有絮凝劑的作用下不能有效地脫除,溢流到下水道后進(jìn)入污水處理系統(tǒng),直接影響了循環(huán)水的水質(zhì)(循環(huán)水供水主要控制濁度)。
3 問題分析及優(yōu)化方案的選擇
為了確保離心機(jī)系統(tǒng)的高效安全經(jīng)濟(jì)運行,現(xiàn)對試驗及試運行存在的問題進(jìn)行分析,并提出合理的整改方案。
① 絮凝劑的取舍
因污泥本身濁度較高、固體顆粒比重小且屬于難分離物料,絮凝劑的投加量會很大,同時形成的絮團(tuán)強(qiáng)度不夠,在重力濃縮階段加入絮凝劑可以極大的減少進(jìn)離心機(jī)的污泥量,但是進(jìn)入攪拌槽后,在連續(xù)強(qiáng)力攪拌下,絮團(tuán)極易破碎,容易造成后續(xù)投加絮凝劑過量。投加絮凝劑成本太高,不利于經(jīng)濟(jì)運行。
② 改變離心機(jī)濾液排放流程
針對前期試運行時濾液中大量微小顆粒進(jìn)入了循環(huán)水系統(tǒng),影響了循環(huán)水供水水質(zhì),在實際中,可以改變?yōu)V液的去路,將排入下水道的溢流水改到16米沉降槽,進(jìn)行進(jìn)一步的重力濃縮處理,再回流到離心機(jī)繼續(xù)處理。流程改造方案為:將濾液收集到溢流水箱,通過溢流水泵排至16米沉降槽。
③ 優(yōu)化重力濃縮處理流程
在機(jī)械脫水前,有兩級重力濃縮處理設(shè)施,水處理西站的排泥連續(xù)且泥量較多,經(jīng)過16米沉降槽一級濃縮處理后,進(jìn)入3#、4#濃縮槽進(jìn)行二級濃縮處理,且大泵房系統(tǒng)的排泥間斷性進(jìn)入3#、4#濃縮槽。
為最大限度地利用兩級重力濃縮處理設(shè)施,改變運行方式為:在大泵房不排泥時,16米沉降槽底流排泥量為50m3/h;大泵房排泥時,大泵房排泥量限定為20m3/h、16米沉降槽底流排泥量為30m3/h。因為大泵房處理蒸發(fā)循環(huán)水,水源較少,水處理西站回水復(fù)雜,外來水源較多,沉淀池中污泥量較多,所以應(yīng)壓低大泵房的排泥,壓低總排泥量,延長污泥在濃縮槽內(nèi)的停留時間(12~16小時)。這樣不僅可以保證濃縮槽的溢流水質(zhì),確保污泥的有效濃縮時間,盡可能降低污泥中的空隙水,提高進(jìn)離心機(jī)的污泥含固率。同時可以減少進(jìn)機(jī)泥沙含量,降低濾液的含固率,進(jìn)而確保離心機(jī)的機(jī)動平衡。
④ 合理化離心機(jī)運行參數(shù)
LW530A×2230NY型離心機(jī)的徑長比(L/D=4.3)確定了離心機(jī)的體積流量,對于可調(diào)的運行參數(shù),結(jié)合進(jìn)機(jī)污泥的狀況,保持進(jìn)泥量不變,適當(dāng)增加轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,穩(wěn)步降低差速,以提高濾液澄清效率,增加泥餅含固率。
在參數(shù)的摸索調(diào)節(jié)中,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速過大會造成離心機(jī)本體的磨損和增加動力消耗,轉(zhuǎn)速過小,達(dá)不到處理效果,在前期運行轉(zhuǎn)速1800r/min的情況下,適當(dāng)調(diào)節(jié)到2100~2500r/min范圍內(nèi);同時結(jié)合污泥含固率的減少和物料的難分離特性,將差速由前期的8r/min降低到2.5~6r/min范圍內(nèi),延長固體顆粒在離心機(jī)內(nèi)的停留時間。調(diào)節(jié)后運行數(shù)據(jù)見表3(選擇上午8時數(shù)據(jù))。
4 階段性效果及下一步運行要點
4.1 階段性效果
結(jié)合表3的運行數(shù)據(jù)可以看出,前段時間的調(diào)試取得了階段性的效果,隨著進(jìn)機(jī)污泥含固率的降低,通過適當(dāng)增加轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速和減小差速,經(jīng)過離心脫水后的濾液液固比基本保持在80:1,泥餅含固率在48%左右,但相應(yīng)的固體回收率低于50%。
現(xiàn)選取5月底每天的輸送泵外排污泥量進(jìn)行分析,見下表4。
從以上數(shù)據(jù)知,現(xiàn)階段日均外排泥量為103/8=12.9m3,循環(huán)水系統(tǒng)日均可減少43.98/8=5.5t干泥,從根本上可確保循環(huán)水的供水水質(zhì)。
4.2 下一步離心機(jī)的運行要點
為科學(xué)合理的確保離心機(jī)的高效經(jīng)濟(jì)運行,在前一階段的基礎(chǔ)上,下一步應(yīng)重點做好以下幾點:
① 以設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運行為出發(fā)點,在保證泥餅含固率的基礎(chǔ)上,調(diào)高溢流板的直徑,適度降低差速,合理控制轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,盡量減少濾液含固率,提高固體回收率,通過有計劃的實驗尋找離心機(jī)的最佳經(jīng)濟(jì)運行點,并設(shè)計出不同條件下的差速變化曲線,指導(dǎo)離心機(jī)的運行。
② 繼續(xù)摸索重力濃縮處理系統(tǒng)的運行,結(jié)合進(jìn)機(jī)污泥含固率持續(xù)低值的現(xiàn)狀,間斷運行排泥,即縮短排泥時間,增加排泥頻次,延長污泥的濃縮時間,減少進(jìn)離心機(jī)污泥的泥沙含量,保證進(jìn)離心機(jī)的污泥具有較高濃度, 確保離心機(jī)充分發(fā)揮脫水性能。
③ 加強(qiáng)離心機(jī)系統(tǒng)的運行維護(hù),形成一套嚴(yán)格有效的管理制度,對關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵部件進(jìn)行定期維護(hù),確保系統(tǒng)的良好運行狀態(tài)。
5、結(jié)論
結(jié)合試驗及試運行期間的實際數(shù)據(jù),通過對離心機(jī)關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行階段性調(diào)試,使脫水處理的效果不斷改善,外排干泥量趨于穩(wěn)定,反映了臥螺離心機(jī)在鋁冶金循環(huán)水污泥處理中的重要作用。在確保污泥處理成效的同時,保證了循環(huán)水的供水水質(zhì),對公司的安全高效生產(chǎn)和落實節(jié)能減排具有重要意義。